截至本月下旬,红山公司注汽锅炉今年的吨汽耗气量较2023年同期降低1.62立方米/吨。
“这相当于今年节约了1.35万立方米的天然气,每天省下近1.2万元的成本。”红山公司生产指挥中心王飞说。
红山公司作为稠油生产企业,受低效益、高成本、高能耗等因素的制约,效益开发形势日益严峻,其中稠油热采费占基本运行费总额的75%以上。如何抓产量与抓效益兼顾?该公司从深挖注汽降成本、降能耗工作入手,在技术提升、精准注汽等举措中打出“效益拳”,找到破解难题的“金钥匙”。
“现已更换烟气余热回收换热器6台,热效率预计提升3.5%,锅炉单耗平均降低2.1立方米/吨,预计节约60万立方米天然气,节约56.69万元天然气费用。”红山公司运行维护三中心副主任蒋弘说。
注汽锅炉是稠油开采最重要的动力设备之一,也是能源消耗的大户。红山公司目前有20台注汽锅炉,每年使用的天然气燃料费用占基本运行费的45%,天然气费用占比较大。面对这一问题,该公司积极利用新技术实施提效改造,寻找符合生产实际的降本降耗途径。
红山公司抓住降本降耗潜力点,全面展开烟气余热回收换热器项目调研,优选与注汽锅炉适宜配套的方式与技术路线、换热管材料选型。经过技术改造,不仅节约了天然气,提高了注汽锅炉的热效率,而且降低了运行单耗,让注汽锅炉焕发新活力。与此同时,在某些特定的程度上解决了存在的换热管腐蚀问题,降低了安装成本,提高了烟气余热回收换热器换热能力保持年限。
今年以来,得益于集团注汽试验区取得的较好成效,红山公司在集团注汽措施上再发力。
相较于2023年,该公司多措施协同配合,措施有效率100%,呈现了“规模更大、批次更多、时间更集中、措施针对性更强”的特征,逐步提升老井挖潜效能。
“集团精准注汽不能只关注一个阶段,‘前端、中端、后端’都要精准管控,才能把汽注到关键点上。”红山公司运行维护一中心地质总监介绍。
为努力实现用较少的蒸汽采更多的油,该公司地质工作者从优化集团选区、注汽参数管控、焖开生产管理三个方面着手,紧盯集团注汽全过程管理;研究中心、生产指挥中心、运行维护中心三方有效沟通协作,全力保障集团注汽正常运行。截至目前,该公司油汽比由2023年的0.06提高到0.08以上,汽窜干扰频次占比由60%下降到30%,措施成效显著,确保入井的每一方注汽“质优量足”,为集团注汽提供了高质的能量保障。
“开源节流一分一厘,降本增效一点一滴。我们始终将降本增效摆在公司发展重要位置,向精益管理要效益,向改革创新要动力,全力以赴打好降本提质增效‘攻坚战’。” 红山公司相关负责人说。
在能源成本持续攀升的今天,红山公司注汽锅炉节能降耗的成果无疑为行业树立了一个典范。通过技术提升与精准注汽的双重努力,红山公司不仅成功降低了生产所带来的成本,更在保障产量的同时,实现了经济效益与生态效益的双赢。
技术提升方面,红山公司敢于创新,勇于实践。他们针对注汽锅炉排烟温度高、热损失大的问题,积极引入新技术,实施烟气余热回收换热器项目,有效提升了热效率,降低了天然气消耗。这一举措不仅节约了能源,更为企业的发展注入了新的活力。而在精准注汽方面,红山公司更是精益求精。他们通过优化注汽参数、加强全过程管理,确保了每一立方米注汽都能发挥最大的效用。这种精细化管理的方式不仅提高了生产效率,更在某些特定的程度上解决了汽窜干扰等问题,为企业的发展提供了有力的保障。
红山公司的成功经验告诉我们,只有不停地改进革新、不断地进步,才能在激烈的市场之间的竞争中立于不败之地。我们期待更多单位能够像红山公司一样,勇于探索、敢于实践,共同为行业的绿色发展贡献自己的力量。返回搜狐,查看更加多